环境科学  2016, Vol. 37 Issue (4): 1467-1471   PDF    
高含氟的光伏废水反硝化可行性及经济性分析
李祥1,2, 朱亮1,2, 黄勇1,2, 杨朋兵1,2, 崔剑虹1,2, 马航1,2     
1. 苏州科技大学环境科学与工程学院, 苏州 215009;
2. 苏州科技大学环境生物技术研究所, 苏州 215009
摘要: 在多晶硅废水处理过程中,为了减少先除氟后脱氮工艺中酸碱的投加量. 本实验运行反硝化反应器研究了先脱氮后除氟工艺中先脱氮的可行性. 结果表明,废水中F-浓度对反硝化存在一定的影响. 当F-浓度控制在750 mg ·L-1左右,反硝化污泥脱氮速率无明显影响,当F-浓度继续增加时,反硝化污泥的脱氮速率逐步降低. 在处理含F-(浓度控制在800 mg ·L-1)多晶硅清洗废水时,反硝化污泥的脱氮性能无明显影响,经过93 d的运行,总氮出水稳定在50mg ·L-1以内,总氮去除率达到90%以上,去除速率达到 5 kg ·(m3 ·d)-1. 经计算,与传统先除氟后脱氮工艺相比,可节省大约70%的碱投加量和100%的酸投加量,极大地降低废水处理成本.
关键词: 多晶硅片废水     先脱氮后除氟     氟影响     经济分析    
Feasibility and Economic Analysis of Denitrification of Photovoltaic Wastewater Containing High Fluorine
LI Xiang1,2, ZHU Liang1,2, HUANG Yong1,2, YANG Peng-bing1,2, CUI Jian-hong1,2, MA Hang1,2    
1. School of Environmental Science and Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China;
2. Institute of Environmental Biotechnology, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China
Abstract: In order to reduce acid and alkali dosing in wastewater treatment process of polycrystalline silicon by using denitrification after fluoride removal. This experiment studied the feasibility of first removing nitrogen using the denitrification process by start-up denitrifying reactor before fluoride removal. The results showed that the F- concentration in the waste water to had a certain influence on the denitrification. When the concentration of F- was controlled to about 750 mg ·L-1, the activity of denitrifying bacteria was not significantly influenced; when the concentration of F- continued to increase, the denitrification efficiency of denitrifying sludge gradually reduced. In wastewater treatment of polycrystalline silicon, if the concentration of F- was kept below 800 mg ·L-1, the denitrification performance of denitrifying sludge was not obviously affected. After 93 d operation, the total nitrogen in effluent was stabilized below 50 mg ·L-1, the total nitrogen removal efficiency reached 90%, and the removal rate reached 5 kg ·(m3 ·d)-1. The calculation result showed, compared with the conventional denitrification process after fluoride removal, the proposed process could save about 70% of acid and 100% of alkali dosing, greatly reducing the cost of wastewater treatment.
Key words: polycrystalline silicon slice wastewater     denitrification before fluoride removal     effect of fluoride     economic analysis    

近年来,随着光伏产业的加速发展,在给经济带来利益的同时也给环境带来了新的问题. 在多晶硅片生产过程中,一般采用硝酸和氢氟酸进行制绒、 蚀刻,然后采用高纯水进行原料的清洗. 在此过程中会产生一定量含F-和NO3-的废水,包括蚀刻废液(占水量20%)和多晶硅片清洗废液(占水量80%),此类废水pH较低,含F-、 NO3--N浓度较高[1, 2]. NO3--N的去除若采用物理化学法处理成本较高[3, 4, 5],因而大部分还是采用传统反硝化工艺来进行脱氮处理[6]. 为了避免F-对反硝化过程的影响[7],此类废水的处理多数采用化学沉淀法先除氟再进行生物脱氮[8]. 除氟脱氮之前需将pH调节至9-10的碱性条件,然后投加氧化钙或氢氧化钙一步除氟,再利用同离子效应投加氯化钙沉淀二次除氟[9, 10],将F-浓度降低到20 mg ·L-1以下再进行脱氮反应. Glass等[11]报道反硝化反应最适pH范围7.5-9. 而反硝化过程是一个pH不断上升的过程[12],需要不断加酸调节pH至反硝化菌适宜的pH范围. 因此采用先除氟后脱氮工艺因增加大量的酸碱用量,极大地增加处理成本.

反硝化过程是一个产生碱度的反应. 是否可以利用反硝化过程产生的碱度弥补除氟过程调节pH所需药剂?另外,该废水是一种酸性废水,将其直接进入反硝化工艺,可以减少反硝化过程酸的投加. 因此,采用先脱氮后除氟工艺将会减少碱和酸的投加,极大地降低废水处理成本. 然而目前有关F-对反硝化菌影响的研究甚少. 为此,本实验以实际废水为研究对象,分析了F-对反硝化过程的影响及控制参数的优化,并进行了简要的技术经济分析,以期为新环境下此类新型废水的处理提供参考.

1 材料与方法 1.1 实验装置

反应装置为柱状由有机玻璃制成,如图 1所示,有效体积2 L. 反应器配有搅拌及三相分离装置,搅拌速度50r ·min-1. 进水方式为连续流,进水流量由兰格蠕动泵控制. 室温(25-28℃)条件运行.

图 1 反硝化反应器示意Fig. 1 Schematic diagram of the denitrification reactor
1.2 接种污泥

反应器接种污泥取自UASB反应器的厌氧颗粒污泥,粒径2-3 mm,污泥性状较好,MLVSS/MLSS:0.70,接种量200 g(湿重).

1.3 废水水质特征

F-对反硝化影响实验及反硝化反应器启动初 期的废水由人工配制,由NaNO3提供,有机物由乙酸钠提供. 启动成功后的废水取自苏州某太阳能电池板生产企业,多晶硅片生产清洗废水,水质指标如表 1所示. 可以看出清洗废水的CTOC/N比为0,需要投加碳源实现反硝化脱氮,本实验以乙酸钠作为反硝化碳源,添加体积比为1%的污水作为反硝化过程的微量元素.

表 1 清洗废水主要水质指标 Table 1 Main quality indexes of cleaning wastewater
1.4 分析项目与方法

指标测定方法均按照文献[13]. NO3--N、 NO2--N、 F-采用离子色谱法测定; TOC采用Multi N/C3100 TOC仪测定; pH采用PHS-3TC pH计测定; 悬浮质SS、 挥发性悬浮质VSS采用重量法.

1.5 实验方法

F-浓度对反硝化过程的影响:用9个250 mL的血清瓶接种等量的反硝化污泥和营养液放入恒温摇床,温度控制25℃,pH为7. 经过2.5 h的反应,去除率达到同等水平(75%左右),随后进行F-浓度影响实验. 进水NO3--N浓度:(50±5) mg ·L-1,TOC:(85±5)mg ·L-1,CTOC/N比控制在1.4,满足全反硝化碳源需求[14, 15]. 9个反应器中F-浓度分别为0、 375、 750、 900、 1 050、 1 125、 1 350、 1 500和1 875 mg ·L-1,同样经过2.5 h反应后取样测定. 通过出水NO3--N的浓度分析F-浓度对反硝化过程的影响.

多晶硅片清洗废水反硝化实验分为3个阶段:阶段1反硝化微生物驯化及负荷提升阶段,采用模拟废水启动反硝化微生物反应器. 通过提高进水NO3--N浓度的方式提高氮负荷,逐渐将进水NO3--N浓度提高至多晶硅片清洗废水中NO3--N浓度,并达到稳态运行; 阶段2半实际废水运行阶段,配水中NO3--N一半采用多晶硅片清洗废水一半模拟废水,调节pH至合适的反应值,驯化反硝化微生物对F-离子[(409±24.08) mg ·L-1]的适应性; 阶段3多晶硅片清洗废水处理阶段,观测反应器的脱氮效果及脱氮效能的提升,寻求反应器运行最佳控制参数(pH、 C/N比等).

2 结果与分析 2.1 F-浓度对反硝化过程的影响实验

在实际废水运行过程中,水质波动较为常见,F-浓度过高可能对反硝化脱氮产生影响. 了解F-对反硝化过程的影响,有利于反硝化过程对水质的调节. 批次实验结果(图 2)表明,进水F-浓度在750 mg ·L-1以内时,反应器脱氮速率与不含F-的相当,说明此时F-对反硝化过程并无影响. 随着F-浓度增加到900 mg ·L-1时,反应器脱氮速率开始下降,由0.35 kg ·(m3 ·d)-1下降至0.196 kg ·(m3 ·d)-1,脱氮速率下降了45%,说明F-对反硝化菌产生了抑制. 随着F-浓度持续升高,反应器脱氮速率总体呈现下降趋势. 当进水F-浓度升高至1 875mg ·L-1时,脱氮速率仅有0.065 kg ·(m3 ·d)-1,下降幅度达到81.4%. 综上所述,F-浓度控制在750 mg ·L-1以内时对反硝化过程无影响,过高的F-浓度对反硝化菌有抑制作用. 多晶硅片酸洗废水中F-浓度一般700-800 mg ·L-1左右,因此可考虑先采用反硝化工艺进行脱氮处理. 而多晶硅片蚀刻废液中F-浓度高达120 g ·L-1,不能采用反硝化工艺对其直接处理,后期可考虑与多晶硅清洗废水加出水回流的方式处理该类废水.

图 2 反硝化批次实验过程NRR的变化 Fig. 2 Variations of NRR during denitrification batch tests
2.2 反硝化反应器启动及多晶硅片清洗废水的处理

依据进水水质的变化将反硝化反应器整个运行过程分为3个阶段,其结果如图 3所示. 阶段1(0-33 d),CTOC/N比控制在1.2-1.5. 经过24 d的运行,NO3--N进水浓度由50 mg ·L-1,提高至400 mg ·L-1左右,达到多晶硅片废水中NO3--N浓度,此时总氮负荷由0.54 kg ·(m3 ·d)-1达到4.36 kg ·(m3 ·d)-1. 经过8 d的运行,出水NO3--N维持在10 mg ·L-1以内,总氮维持在40 mg ·L-1以内,氮去除速率稳定在4 kg ·(m3 ·d)-1以上. 阶段2(34-43 d),在反应器运行33 d后,维持进水NO3--N不变的条件下,废水中50% NO3--N由多晶硅片清洗废水提供,进水F-浓度约400 mg ·L-1. 此时出水出现小幅波动,主要是因为反硝化菌初期不适应新的环境以及实际废水的波动,导致反硝化菌脱氮能力受到影响. 但从整个阶段NO3--N的去除效果来看,NO3--N去除率维持在92.33%±5.34%,出水总氮维持50 mg ·L-1以内,反硝化反应区未出现严重恶化,说明F-浓度在400 mg ·L-1对反硝化过程并无太大影响,与批次实验结果相印证.

图 3 反硝化过程中NO3--N的去除情况 Fig. 3 Removal performance of NO3--N during denitrification

阶段3(44-93 d),反应器进水NO3--N完全由多晶硅片清洗废水替代,此时F-浓度处于750-800 mg ·L-1之间波动. 经过半个多月的运行,出水NO3--N最终稳定在10 mg ·L-1左右,总氮去除率稳定在97%以上. 说明氮素去除效果并未受F-浓度的提高而下降. 为了进一步提高反应器的脱氮效能. 在反应器运行至61 d将水力停留时间由2.22 h逐步缩短至1.56 h,因氮负荷上升过快导致微生物不能及时处理,出水NO3--N有些高. 在反应器运行的72 d,因人为原因导致污泥大量流失,导致出水NO3--N浓度最高达到100 mg ·L-1. 因此在73 d将HRT下调至1.75 h,随着反应器的持续运行(70-93 d),出水硝酸盐一直低于10 mg ·L-1,出水总氮维持在小于20 mg ·L-1,达到DB 32/1072-2007排放标准的要求.

2.3 有机物的去除情况

反应器启动初期,由于新接种的厌氧颗粒污泥自身的消亡,产生VFA进行反硝化作用,导致TOC去除率较低仅有3%[如图 4(a)]. 经过了6 d的驯化,反硝化作用明显,TOC去除率上升到了90%. 经过37 d的稳定运行,出水TOC一直维持在较低水平,50 mg ·L-1左右. 随着反应器的持续运行,有机物的总体去除率维持在90%左右.

图 4 反硝化过程中TOC的变化及ΔTOC/ΔNO3--N比值变化 Fig. 4 Variations of TOC and ΔTOC/ΔNO3--N during denitrification

据报道理论上还原1 g NO3--N需要1.07 g TOC (2.86 g COD),还原1 g NO3--N到NO2--N需要0.43 g TOC[14]. 将整个实验过程中进出水TOC和NO3--N的变化进行对比后可知,反硝化反应ΔTOC/ΔNO3--N比值在1.2上下波动[如图 4(b)]. 考虑到微生物的合成,本实验中进水TOC/NO3--N比值在1.3-1.4左右,出水TOC剩余50 mg ·L-1左右,碳源相对充足. 吴代顺等[16]利用乙酸钠作为碳源进行反硝化,认为进水COD/TN最佳为5.3(TOC/N为1.87),而本实验结果表明,实际运行过程中还可进一步降低ΔTOC/ΔNO3--N比至1.1-1.2之间,以进一步保障出水COD的达标排放.

2.4 满足后续除氟的反硝化最佳进水pH值的确定

在反应器启动初期,随着进水NO3--N浓度的提升,出水pH值不断升高. 赵樑等[17]研究表明反硝化最适pH环境为7.5-8.5. 为了保持系统中pH维持在反硝化菌较为适宜的环境,进水pH持续下降,当反应器运行至34 d时,进水NO3--N完全由硅晶废水替代,导致进水pH下降至4.17,出水pH值约7.5左右(如图 5). 而多晶硅片清洗废水的pH一般在2左右,因此需要对此类废水的pH值进行上调. 同时考虑到氟化钙在酸性条件下易溶解,工业废水实际除氟时常将pH控制在9左右[18, 19]. 因此在阶段3的多晶硅片清洗废水实际处理过程中适当提高进水pH值至5.5左右,保证出水pH满足后续除氟的要求. 由图 5可知,pH值得以提高未对反硝化过程产生影响,氮去除速率维持在5 kg ·(m3 ·d)-1左右,出水pH维持在8.5-9,基本满足后续除氟的需求.

图 5 NRR或NLR和pH在各阶段的变化 Fig. 5 Variations of NRR or NLR and pH at different stages
3 技术经济分析

运行成本作为企业对处理工艺选择重要指标,选择不同的处理工艺对企业的投资、 运行有很大的影响. 目前,光伏企业一般采用传统先除氟后脱氮工艺[20, 21, 22, 23],如图 6(a)所示,先是加碱或碱与Ca(OH)2同步投加,将pH调节至11-12,再投加CaCl2利用Ca2+的同离子效应,增强F-的去除效果. 除氟后废水的pH值一般保持在9-10左右. 然后再投加有机碳源及酸将pH调节到反硝化适宜的pH范围进行脱氮.

图 6 脱氮除氟工艺流程 Fig. 6 Nitrogen and fluorine removal process

由本实验可知,只需将多晶硅片废水中F-的浓度控制在750 mg ·L-1左右,完全可以采用先脱氮后除氟的工艺(专利申请号:201510606141.2),如图 6(b)所示. 采用此工艺只需将进水pH值控制在5-5.5,就能够实现氮的去除,同时又能够将出水pH值控制在9-10,满足除氟的需求. 与传统先除氟后脱氮工艺相比,大约减少70%碱的投加量和100%酸的投加量.

4 结论

(1) 在反硝化过程中,当F-浓度控制750 mg ·L-1以内时,对反硝化污泥的活性无影响; 当F-浓度大于750 mg ·L-1以内时,随着F-浓度的增加,反硝化速率由0.35 kg ·(m3 ·d)-1开始逐步下降; 当进水F-浓度升高至1 875 mg ·L-1时,脱氮速率仅有0.065 kg ·(m3 ·d)-1,下降幅度达到81.4%.

(2) 多晶硅片酸洗废水浓度一般在700-800 mg ·L-1时,完全能够利用反硝化工艺进行先脱氮,然后再除氟. 经过93 d的运行,总氮去除速率稳定在5 kg ·(m3 ·d)-1左右,出水满足行业氮素排放要求.

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