环境科学  2014, Vol. 35 Issue (4): 1372-1376   PDF    
基于氮平衡原理对南方污水处理厂中试脱氮工艺调控策略研究
姜应和1,3, 刘佩炬1,3, 王磊2, 田中凯2, 刘小英1,3     
1. 武汉理工大学土木工程与建筑学院,武汉 430070;
2. 武汉市城市排水发展有限公司,武汉 430060;
3. 武汉理工大学城镇供水与水污染控制技术研究中心,武汉 430070
摘要:通过建立A2/O工艺中氮的物料平衡方程,预测不同进水TN条件下,如何调控污泥回流比和混合液回流比使出水氮达到国家一级A标准;然后根据预测的运行参数,调试武汉市龙王嘴污水处理厂中试模拟装置,进行工况验证. 结果表明,在进水TN低于30 mg·L-1,温度高于15℃ 时,不需要混合液回流即可实现良好的脱氮效果;在进水TN高于30 mg·L-1,温度在10~15℃ 之间时,增加混合液回流和DO可以提高脱氮效果,但当温度远远低于10℃ 时,必须同时提高混合液回流比来保证系统出水.该方法能较好依据水质状况通过调控回流比实现较好的脱氮效果.
关键词脱氮     污泥回流比     混合液回流比     温度     污泥浓度     溶解氧    
Control Strategies of Nitrogen Removal Process in a Pilot Test of the Southern WWTP Based on the Nitrogen Balance
JIANG Ying-he1,3, LIU Pei-ju1,3, WANG Lei2, TIAN Zhong-kai2, LIU Xiao-ying1,3     
1. School of Civil Engineering & Architecture, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China;
2. Wuhan City Drainage Development Limited Company, Wuhan 430060, China;
3. Research Center of Urban Water Supply and Contaminated Water Control Technology, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China
Abstract: By building the mass balance of nitrogen in A2/O process, the nitrogen model which raised some strategies on how to control sludge return ratio and mixed liquid return ratio to make the effluent nitrogen achieve the national standard A under different influent total nitrogen (TN), was set up. And the presumed parameters were verified by the pilot test of the Wuhan's Longwangzui WWTP. The result showed that when the temperature and the TN were over 15℃ and below 30 mg·L-1 respectively, the mixed liquid return ratio was 0. When the temperature was between 10℃ and 15℃ and TN was over 30 mg·L-1, higher MLSS and DO elevated N removal. When the temperature was far below 10℃, the mixed liquid return ratio was also at a higher level. Based on the Wuhan's Longwangzui WWTP influent water quality, measures of adjusting the return ratio were well adapted to obtain acceptable nitrogen effluent.
Key words: nitrogen removal     sludge return ratio     mixed liquid return ratio     temperature     MLSS     DO    

目前,我国很多污水处理厂均采用A2/O工艺进行污水生物处理[1].但由于A2/O工艺自身存在碳源竞争、 硝酸盐以及泥龄等问题使其在实际运行中很难实现高效同步脱氮除磷效果[2, 3].为提高A2/O工艺脱氮除磷效果,研究者提出倒置A2/O、 改良式A2/O等工艺,以及化学除磷、 补充碳源、 添加生物填料等辅助手段[4~7].对实际运行污水处理厂而言,通过投加混凝剂可迅速提高除磷效果,而脱氮仍是一个难题.

生物脱氮过程中需要自养菌和异养菌两类不同微生物参与,它们对有机物浓度、 DO、 pH值要求均不同,导致在A2/O工艺实际运行过程中,污泥回流比、 混合液回流比、 进水水质、 温度等因素对脱氮效果产生重要影响[8,9,10,11].为获得良好的脱氮效果,研究者从各种模型入手来调控污水厂的运行参数[12, 13].其中,最为著名的IWA模型较复杂,实际应用困难[14, 15].因此,寻求一种快速,简便适用的手段是很多污水厂面临的实际问题.

本研究以武汉市龙王嘴污水处理厂实际处理工艺为原型建立中试装置,从氮平衡分析入手,采用理论分析与实际运行相结合的方式,分析不同进水条件下,如何调整污泥浓度、 污泥回流比及混合液回流比来使出水TN达到一级A标准,以期为实际污水处理厂高效脱氮运行提供借鉴.

1 材料与方法 1.1 试验装置与运行参数

本试验所用中试装置以龙王嘴污水处理厂现有工艺为原型,原设计处理水量为24 t ·d-1.反应器材质为钢板,总容积为12.92 m3,有效水深1.0 m,超高0.5 m,原设计选择池、 厌氧池、 缺氧池及好氧池HRT分别为0.5、 1.0、 1.5和5.5 h. 本试验进水为设计处理水量的80%,其各部分的实际HRT见图1中说明.

①选择池(HRT=0.625 h); ②厌氧池(HRT=1.25 h); ③缺氧池(HRT=1.875 h); ④好氧池(HRT=6.875 h); ⑤二沉池(HRT=2.5 h)

图1 中试试验装置示意 Fig.1 Schematics of the pilot test reactor

中试装置进水为龙王嘴污水处理厂涡流沉砂池出水,其中20%进水与回流污泥混合进入选择池,将污泥中硝酸盐进行反硝化,另外80%进水直接进入厌氧池,而混合液从好氧池第4个廊道末端回流至缺氧池.好氧池采用渐减曝气方式,水温在15℃以上时,末端DO平均值在4mg ·L-1左右,水温在15℃以下时,提高曝气强度,末端DO在7mg ·L-1以上. 1.2 试验水质

试验水质情况为COD 150~350 mg ·L-1,SS 100~350 mg ·L-1,NH+4-N 10~20 mg ·L-1,TN 20~40 mg ·L-1,TP 2~7 mg ·L-1,pH 6~9. 1.3 试验方法

本研究在试验初期对A2/O工艺氮平衡建立理论模型,根据此模型调整相关的运行参数,使其在实际进水条件下出水TN达到一级A的标准[16]. 1.4 测试方法

NH+4-N、 NO-3-N、 NO-2-N、 TN、 COD、 SV、 MLSS、 MLVSS等均按标准方法测定[17]; DO采用HQ30便携式溶解氧仪(HACH)测定.

2 结果与分析 2.1 A2/O工艺氮平衡模型的建立

A2/O工艺中N的迁移转化途径如图2所示.据此可建立N的物料平衡方程:


图2 A2/O工艺氮物料平衡示意 Fig.2 Schematic diagram of the A2/O process nitrogen balance

为简化模型,作如下7点假设:

(1)进水TN在好氧区经充分氧化后几乎全部转化为NO-3-N,出水NH+4-N一般小于1mg ·L-1,可取1mg ·L-1.

(2)好氧池中MLVSS/MLSS取值为0.5.

(3)二沉池出水SS一般在10~20 mg ·L-1之间,通过出水SS去除的有机氮最小值可按10 mg ·L-1×0.5×0.12=0.6 mg ·L-1计.

(4)龙王嘴污水处理厂出水达到一级A标准,出水TN≤15 mg ·L-1.

(5)进水TN与进水COD同步增减,TN≤ 20 mg ·L-1时,污泥龄θC取25 d,进水20 mg ·L-1≤ TN<30 mg ·L-1时,θC取15~20 d; 当进水TN≥ 30 mg ·L-1时(尤其当TN≥ 35 mg ·L-1时,此时进水温度较低,一般在15℃以下,生物活性显著降低),θC取20~25 d.

(6)脱氮碳源充足,缺氧池对NO-3-N的去除率高达90%(但当进水TN≥ 30mg ·L-1时,一般处于

冬季,此时水温较低,反硝化去除率在50%以上),系统中不存在同步硝化反硝化作用.

(7)通过排出剩余污泥排出的TN主要指污泥中的有机氮,忽略剩余污泥排出的NH+4-N和NO-3-N.

若生物池体积为V(m3),设计处理水量为Q(m3 ·d-1),污泥浓度为X(mg ·L-1),回流污泥浓度为

XR(mg ·L-1),污泥龄为θC(d),c为出水中NO-3-N的含量(mg ·L-1),TN为进水总氮含量,污泥回流比为R1,混合液回流比为R2(见图3),r为缺氧池的反硝化去除率,进水中TN的含量Ni则可以得到:


图3 A2/O工艺脱氮各单元参数示意 Fig.3 Schematic diagram of each unit in the A2/O process nitrogen removal

剩余污泥量为:

生物池水力停留时间延长至10.6 h,即0.44 d(见图1),通过剩余污泥排放的有机氮为:

图3所示节点1处存在以下生物量物料平衡关系式:

由此推出:

剩余污泥的流量为:

通过排出剩余污泥所排出的NH+4-N和NO-3-N为:

QWQ,根据假设(7),可以得到下列关系:

由式(2)~(4),(6)和(10)得出:

R=R1+R2为总回流比(R≥ 0.5),当R≤ 1时,此时R1=RR2=0; 当R>1时,此时R1=100%,R2=(R-1).根据上述假定,在不同进水TN、θC 及反硝化去除率(50%~90%)作用下,计算在不同X(絮状污泥MLSS一般在3000~7000 mg ·L-1之间)时对应的R值(见表1).

表1 不同运行参数时RTable 1 The R value under different running parameters

根据表1并结合中试进水水质(TN浓度)及调试运行方便,反应器可以按以下4个工况运行.

工况一:进水TN在25mg ·L-1以下,水温一般较高,此时可取MLSS在3000mg·L-1左右,污泥回流比为50%,硝化液回流比为0.

工况二:进水TN在25~30mg ·L-1,水温一般较高,此时可取MLSS在4000mg·L-1左右,污泥回流比100%,硝化液回流比为0.

工况三:进水TN在30~35mg ·L-1,水温一般较低,此时可取MLSS在6000mg·L-1左右,污泥回流比100%,硝化液回流比为100%.

工况四:进水TN在35mg ·L-1以上,水温偏低,此时可取MLSS在7000mg·L-1左右,污泥回流比100%,硝化液回流比为200%或更高.

通过调试中试试验装置在4个工况下的运行状况,不仅可以验证脱氮模型假定和算法的合理性,更重要之处在于可以为龙王嘴污水处理厂在不同进水条件下提供合理最佳回流运行方案,达到稳定脱氮效果. 2.2 A2/O工艺氮平衡模型的中试验证 2.2.1 工况一试验

2012年5月13日~6月30日和2012年8月4日~8月27日期间,进水水质指标平均值如下:COD221.2 mg ·L-1,SS224.5 mg ·L-1,TN 24.3 mg ·L-1(在25mg ·L-1以下),NH+4-N 14.1 mg ·L-1,NO-3-N 1.2 mg ·L-1,TP 5.1 mg ·L-1,水温 23℃±2℃.该工况共运行72 d,运行参数为:污泥回流比50%,生物反应池平均MLSS为3734 mg ·L-1,MLVSS/MLSS比值约为0.48,污泥龄为20.8 d. 在该工况下,出水COD和SS平均值分别为21.1 mg ·L-1和11.2 mg ·L-1,平均去除率分别达到89.6%和93.5%; 出水NH+4-N平均值为0.4 mg ·L-1,平均去除率达到96.9%,出水NO-3-N相对较高,平均值为11.0 mg ·L-1,出水TN平均值11.7 mg ·L-1,主要来自于NO-3-N,平均去除率达到51.5%,采样点达标率为94.9%.出水TN和NH+4-N优于国家一级A的标准,由此可见,该工况下模型预测可靠有效. 2.2.2 工况二试验 2012年7月1日~7月31日期间,进水水质指标平均值如下:COD224.6mg ·L-1,TN26.0mg ·L-1,NH+4-N 16.0 mg ·L-1,NO-3-N 1.2mg ·L-1,TP 5.2 mg ·L-1,水温 27℃±2℃.该工况共运行31 d,其运行参数为:污泥回流比100%,生物反应池平均MLSS为4151 mg ·L-1,MLVSS/MLSS比值约为0.48,污泥龄为15.6 d.

在该工况下,出水COD平均值为21.0 mg ·L-1,平均去除率达到90.4%; 出水NH+4-N平均值0.3 mg ·L-1,平均去除率达到98.4%,优于国家一级A的标准; 出水NO-3-N相对较高,平均值为10.2 mg ·L-1; 出水TN平均值10.9 mg ·L-1,主要来自于NO-3-N,平均去除率达到57.9%,TN达标率为100%,优于国家一级A的标准.由此可见,该工况下模型预测也可靠有效. 2.2.3 工况三试验

2012年10月19日~2013年1月16日期间,进水水质指标平均值如下:COD 275.4mg ·L-1,SS 265.5mg ·L-1,TN 34.1mg ·L-1,NH+4-N 16.2mg ·L-1,NO-3-N 1.0mg ·L-1,TP 5.1mg ·L-1,水温 5~15℃之间.该工况共运行90 d,其运行参数为:污泥回流比100%,混合液回流比100%,生物反应池平均MLSS为7000 mg ·L-1,MLVSS/MLSS比值约为0.48,污泥龄为23.5 d.

运行过程中为保证系统脱氮效果,在不同温度下及时调控MLSS,试验调整情况及平均进水水质详见表2表3.

表2 取样序号与工况运行参数 Table 2 Sample number and running parameters at working condition

表3 中试装置出水指标值 Table 3 Effluent of the pilot test

该工况运行期间,出水COD和SS平均值分别为26.0 mg ·L-1和13.8 mg ·L-1,平均去除率分别为90.0%和94.4%.当水温在10~15℃之间,平均MLSS为4558 mg ·L-1,好氧末端DO在4mg ·L-1左右时,出水TN达标效率仅为52%,提高MLSS到6000 mg ·L-1以上,好氧末端DO到7 mg ·L-1以上时,出水TN达标率显著提高,这一结果与张智等[18]报道一致.当水温低于10℃,并接近5℃,即使维持系统MLSS在7000 mg ·L-1以上,好氧末端DO到7 mg ·L-1以上时,出水TN达标效率也仅为67%.当水温低于10℃,但很接近10℃,此时维持MLSS和好氧末端DO分别在7000 mg ·L-1和7mg ·L-1以上,出水TN 具有较高的达标效率.由此看出,该工况下模型预测也较可靠有效.

对照表1表3 分析看出,水温较低时,硝化效率通过提高好氧段曝气强度得到改善(出水NH+4-N平均值在1 mg ·L-1以下),而反硝化效率较低,为获得较好脱氮效果应适当提高R值.因此,当污泥和混合回流比均维持在100%时,脱氮效果欠佳.

另外,3个工况下中试出水TP平均值为1.0mg ·L-1左右,不能达到一级A标准,建议辅以化学除磷手段.

在整个中试试验期间,进水COD/TN平均值为8.75,脱氮碳源充足[19,20],在工况一和工况二试验中,没有进行硝化液回流,因此,降低了缺氧池DO上升的可能,故不会消耗太多碳源[21,22],创造了有利于反硝化的条件,从而获得良好的脱氮效果; 在工况三试验中,水温对脱氮效果产生了显著影响,增大好氧段曝气量和提高MLSS一定程度上有利于脱氮效果的提高.

由于在实际运行过程中TN浓度基本维持在35mg ·L-1以下,因此缺乏对工况四的验证试验.但根据前3个工况试验的运行结果可以做如下推测:温度在接近且低于10℃ 与15℃ 之间时,只要保证足够DO和MLSS一定可以达到理想的脱氮效果; 但当温度远远低于10℃ 并可能在5℃ 以下,维持较高DO和MLSS难以使出水氮达标,必须将混合液回流比提高到比该工况要求更高的混合液回流比(参照表1中的上限值).

3 结论

综上所述,在3种工况试验条件下,模型能较好适应实际情况的变化.

参考文献
[1] 马俊, 张永祥, 刘亮, 等. A2/O工艺脱氮效果研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2006, 22 (1): 28-31.
[2] 张杰, 臧景红, 杨宏, 等. A2/O工艺的固有缺失和对策研究[J]. 给水排水, 2003, 29 (3): 22-25.
[3] 郑平, 徐向阳, 胡宝兰. 新型生物脱氮理论与技术[M]. 北京: 科学出版社, 2004.
[4] 张自杰, 龙腾锐, 金儒霖, 等. 废水处理理论与设计[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2003.
[5] 王社平, 黄宁俊, 邵军峰, 等. 倒置A2/O工艺对城市污水的处理效果分析[J]. 中国给水排水, 2011, 27 (21): 59-62.
[6] 杨志泉, 周少奇, 何伟, 等. 改良A2/O工艺生物脱氮除磷应用研究[J]. 中国给水排水, 2010, 26 (1): 79-82.
[7] 王伟, 彭永臻, 孙亚男. 污泥回流比对分段进水A/O生物脱氮工艺的影响[J]. 中国环境科学, 2008, 28 (2): 116-120.
[8] 彭永臻, 王晓莲, 王淑莹. A/O脱氮工艺影响因素及其控制策略的研究[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2005, 37 (8): 1053-1057.
[9] Baeza J A, Gabriel D, Lafuente J. Effect of internal recycle on the nitrogen removal efficiency of an anaerobic/anoxic/oxic (A2/O) wastewater treatment plant (WWTP)[J]. Process Biochemistry, 2004, 39 (11): 1615-1624.
[10] 李祥, 黄勇, 郑宇慧, 等. 温度对厌氧氨氧化反应器脱氮效能稳定性的影响[J]. 环境科学, 2012, 33 (4): 1288-1292.
[11] Carrera J, Baeza J A, Vicent T, et al. Biological nitrogen removal of high-strength ammonium industrial wastewater with two-sludge system[J]. Water Research, 2003, 37 (11): 4211-4221.
[12] Manga J, Ferrer J, Garcia-Usach F, et al. A modification to the activated sludge model No. 2 based on the competition between phosphorus-accumulating organisms and glycogen-accumulating organisms[J]. Water Science and Technology, 2001, 43 (11): 161-171.
[13] George L, Jim G, 尚爱安, 等. 工艺优化诊断技术用于污水厂的改造[J]. 中国给水排水, 2006, 22 (2): 26-30.
[14] 徐伟锋. 生物脱氮除磷ASM2D模拟及机理研究[D]. 上海: 同济大学, 2006.
[15] 鞠兴华. 城市污水活性污泥生物脱氮模型及模拟研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2008.
[16] GB 8978-2002, 城镇污水处理厂污染物排放标准[S].
[17] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. (第四版). 北京: 中国环境科学出版社, 2002.
[18] 张智, 陈杰云, 李勇, 等. 处理低温低碳源污水的倒置A2/O工艺强化脱氮研究[J]. 中国给水排水, 2010, 26 (1): 6-8, 12.
[19] Henze M. Capabilities of biological nitrogen removal processes from wastewater[J]. Water Science and Technology, 1991, 23 (4-6): 669-679.
[20] 陈秀荣, 艾奇峰, 徐文璐, 等. 好氧-低氧生物滤池对低碳氮比污水脱氮研究[J]. 环境科学, 2011, 32 (10): 2986-2992.
[21] Teck W T, How Y N. Influence of mixed liquor recycle ratio and dissolved oxygen on performance of pre-denitrification submerged membrane bioreactors[J]. Water Research, 2008, 42 (4-5): 1122-1132.
[22] Li H, Chen Y, Gu G. The effect of propionic to acetic acid ratio on anaerobic-aerobic (low dissolved oxygen) biological phosphorus and nitrogen removal[J]. Bioresource Technology, 2008, 99 (10): 4400-4407.